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台積電導入高效率變壓器,節電6,600萬度

2024年06月01日 首頁 » 熱門科技

台積電導入高效率變壓器,節電6,600萬度


晶片代工廠台積電與供應商合作改造廠房設備的電力變壓器,確保供電穩定度不變,成功運轉效率提升至99%,截至5月導入2,435顆高效率變壓器,總計節電6,600萬度,減碳3.2萬噸。

台積電新出爐ESG(環境、社會責任、公司治理)電子報指出,變壓器是由鐵芯及兩個獨立線圈繞組所組成,調製電壓以滿足不同設備用電形態,運轉過程會產生一定程度能量損失,包括鐵芯於磁通變化時「鐵損」,以及電流通過銅線時「銅損」。

台積電導入高效率變壓器,節電6,600萬度


台積電錶示,先進制程技術發展使變壓器用量增加,為避免能耗同步上升,台積電攜手供應商改良變壓器提升運轉效率,對鐵芯材質採用高導磁性的矽鋼片,增加矽鋼片用量以降低磁通密度,減少磁滯損與渦流損。

此外,以高導電性材料製作線圈,減少導體電阻及電流密度,並降低一次與二次繞組阻抗損失,降低鐵損與銅損比例。

台積電指出,至5月將2,435顆高效率變壓器,導入12座先進制程晶片廠和一座先進封測廠,總計節電6,600萬度,減碳3.2萬噸。

台積電預計第二季完成晶片20廠第一期廠區高效率變壓器導入作業,可再年省600萬度電,同時成為新建廠區標準設計,深化綠色運營量能。

台積電還攜手供應商在不影響原有製程品質的前提下,使用「無漿料切割技術」切割8英寸矽晶片,5月已導入晶片五廠、晶片六廠,預計晶片三廠、晶片八廠、晶片十廠完成驗證導入後,每年總計可減少碳化矽(SiC)漿料用量約6千公斤,減碳294噸。

為擴大綠色效益,台積電持續與供應商合作評估12英寸矽晶片切割應用,年底協助供應商完成12英寸矽晶片無漿料切割機台安裝後驗證,估計全面導入後每年可再減少碳化矽漿料用量約130噸,減碳5,450噸。

為強化中小型供應商對環安衛的重視及資源投入,台積電啟動「供應商高端主管環安衛精進計劃」,針對環安衛審核結果未達期待的原物料供應商進行高端主管輔導培訓,深化環安衛認知並創建主動式安全衛生績效,協助供應商於廠內落實自主管理機制。

台積電指出,截至5月共完成17家供應商高端主管訓練,制定79項主動績效,廠區覆核成績平均提升10%,重大缺失率降低85.7%。

(首圖來源:台積電)

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